安全是企業(yè)的生命,是煤企生產(chǎn)永恒的主題,。由于煤炭行業(yè)的特殊性,、工作環(huán)境的惡劣性、地質(zhì)條件的多變性等多方面的不利因素,,導(dǎo)致煤礦事故頻發(fā),。當事故降臨時,很多人才會真正理解“安全”是什么,但卻悔之晚矣,。
為了煤企發(fā)展,,為了職工幸福,,潞陽李陽煤業(yè)公司(以下簡稱“李陽煤業(yè)”)牢牢把握創(chuàng)新在企業(yè)安全生產(chǎn)中的重要作用,緊緊圍繞技術(shù)創(chuàng)新,、裝備創(chuàng)新,、管理創(chuàng)新等內(nèi)容,,不斷深化拓展“小改小革”“五小”競賽內(nèi)涵,為安全生產(chǎn)裝上創(chuàng)新“助推器”,,護航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
研發(fā)人員定位 實現(xiàn)檢測裝置“唯一性”
李陽煤業(yè)原有的井口安檢裝置識別度差,,受光線與面部清潔程度影響,不但通過率低,,且延時較長,做不到精準識別,。為有效解決原有檢測系統(tǒng)存在的漏洞,公司組織技術(shù)專班,,自主研發(fā)了人員定位唯一性檢測裝置,。精確識別裝置主要由人臉識別一體機的人像識別單元、檢卡單元,、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫等部分組成,,在準確檢測入井人員攜帶定位卡處于有電且處于在線監(jiān)測狀態(tài)的同時,,還能對照核查檢卡人員、人員定位系統(tǒng)及井口人工簽字,,提高了井下人員定位系統(tǒng)的準確性,實現(xiàn)了人工化向電子化的轉(zhuǎn)變,,為煤礦突發(fā)事故及應(yīng)急救援提供詳實的參考依據(jù),。
破解設(shè)備難題 駛向技術(shù)升級“快車道”
近年來,,公司始終堅持以提質(zhì)增效為重點,聚焦工作難題,,對標挖潛破瓶頸。在日常生產(chǎn)中,,刮板輸送機使用頻繁,,其鏈環(huán)由于長時間帶負荷運轉(zhuǎn),,運行過程中易出現(xiàn)跳鏈、飄鏈,、鏈條拉斜等情況,若不能及時發(fā)現(xiàn),,將出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象,,給安全生產(chǎn)造成影響,。為解決這一難題,該公司組織職工設(shè)計了一種在線式刮板狀態(tài)檢測裝置,,可動態(tài)檢測刮板的運行狀態(tài),該裝置可根據(jù)刮板的運行姿態(tài)判斷刮板機是否正常運行,,同時,該裝置采用雙光電開關(guān)同步檢測刮板斜度,,利用PLC邏輯結(jié)合在線雙光電開關(guān)同檢測結(jié)果輸出報警停機信號,,可及時發(fā)現(xiàn)故障并采取保護措施,,延長設(shè)備使用壽命,保障設(shè)備正常生產(chǎn),。檢測系統(tǒng)通過使用后,刮板機運行穩(wěn)定,提升了生產(chǎn)效率,,創(chuàng)收經(jīng)濟效益200余萬元。
創(chuàng)新封孔工藝 下好技術(shù)創(chuàng)新“精準棋”
由于礦井采掘延伸困難,,地質(zhì)條件復(fù)雜等實際,該公司15306工作面超深孔爆破費時費力,,制約了綜采工作面整體進度,。為解決這一問題,,該公司組織專業(yè)人員,經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗和效果分析,,創(chuàng)新使用了“BQF—100II型煤礦專用裝藥器”,。
BQF—100Ⅱ型煤礦專用裝藥器是該公司與華北科技大學(xué)聯(lián)合試驗研發(fā)的一種高效裝藥器,,該設(shè)備以壓氣作為動力,壓氣通過調(diào)壓閥進入藥桶后,,分成二支氣路:一支由直徑13毫米的出口,,吹向藥桶頂部;一支由直徑5毫米的鋁管引向藥桶錐部出口,。炸藥在這兩股壓氣作用下,沿著半導(dǎo)體輸藥管送入炮孔,,由于炸藥有一定粘性,,加之壓氣的沖力,,炸藥即被壓實于炮孔中,而裝藥密度,、噴藥效率隨著選用壓氣的不同風(fēng)壓而變化,。在實際應(yīng)用過程中,BQF—100II型煤礦專用裝藥器除了提升爆破效果及作業(yè)安全性外,還具有工藝操作方便簡單,、用時少,、工人勞動強度小、成本低等優(yōu)點,,極大降低了塌孔報廢幾率,加快封孔速度,,縮短爆破工期,。
科學(xué)導(dǎo)報記者 耿倩 通訊員 田霖